为了对破碎机后的粉尘进行彻底治理,经现场观察、分析,找出了粉尘形成的原因:
1、与风机原理类似,高速旋转的破碎机转子在粉碎原料煤的同时,不断把破碎机上部溜槽中的大量空气甩到机尾溜槽,并在此处形成~高 压气流区。
2、机尾溜槽前部成直线型,且通流面积大,对高压气流的阻力小,高压气流主要从溜槽出口冲出。
3、为破碎机配备的除尘器吸尘点较分散,吸尘管道长且弯头多,使吸尘的阻力大,加之各个除尘罩与机尾溜槽没有密封,在吸入粉尘的同 时,也将溜槽外较清洁的空气一并吸入,无形中削弱了除坐器的除尘能力。
4、除尘器过滤后的粉尘由螺旋输送机集中回送到皮带机,其出口位置正好位于吸尘罩的下方,回送的煤粉会马上被高压气流吹散,义由吸 尘管道吸走,造成二次污染。
通过以上原因分析,制定了如下的具体治理方案:
1、去掉除尘器的两个吸尘点。并对剩余的一个吸尘点与机尾溜槽封闭,吸尘管道密封消漏,以集中发挥除 尘器的除尘能力。
2、对除尘气过滤后煤尘的回送口进行移位,出料口由溜槽内部移为外部,防止再被气流吹起,用布袋将煤粉集中到料槽中,由人工清理。 由于此时气流形成了闭路循环,由除尘器吸人的煤粉很少,工人的劳动强度并不大。
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